厚板多層多道產品焊接--MOTOMAN機器人
摘要:厚板開坡口多層多道焊接工藝是機器人使用中經常遇到的問題,為提高生產效率,保證焊縫質量,需要采取特殊的工藝方法,才能滿足生產要求。本文利用MOTOMAN機器人,配合電弧跟蹤傳感器,對厚板雙絲焊機器人焊接
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摘要:
厚板開坡口多層多道焊接工藝是機器人使用中經常遇到的問題,為提高生產效率,保證焊縫質量,需要采取特殊的工藝方法,才能滿足生產要求。本文利用MOTOMAN機器人,配合電弧跟蹤傳感器,對厚板雙絲焊機器人焊接工藝進行系統研究,達到設計指標,制造的成套設備達到客戶使用要求。
一、主要設備構成:
序號 |
項目 |
內容 |
數量 |
1 |
機器人系統 MOTOMAN_HP20
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機器人本體(6軸關節(jié)型) |
1套 |
機器人控制柜NX100 |
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示教盒(中、英文顯示,中文介面) |
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供電電纜及信號電纜,15米柔性電纜 |
1套 |
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COMARC電弧自動跟蹤傳感器 |
1套 |
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焊槍防碰撞傳感器KS1 |
1套 |
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2 |
進口雙絲焊系統 |
500A焊接電源2臺 |
1套 |
進口雙絲水冷焊槍 |
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信號電纜(含中繼線、與機器人通訊等) |
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機器人接口 |
1臺 |
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雙絲焊接主從焊機適配器及雙電源協調控制模塊 |
2個 |
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萬能焊槍支架 |
1個 |
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四輪驅動送絲機構2臺 |
2臺 |
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特制雙絲焊槍電纜 |
2條 |
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3 |
變位機交流伺服系統 |
交流伺服電機+RV減速機,伺服放大器和伺服控制器,專用連接電纜 |
3套 |
4 |
頭尾座形式單軸翻轉變位機 |
在±180°范圍內任意定位,無級調速,從動座可調節(jié) |
2套 |
5 |
機器人行走機構 |
速度無級可調,具備始末端自動控制及檢測 |
1套 |
6 |
定位夾緊機構 |
快速可靠,適應多品種工件 |
2套 |
7 |
工作站程控系統 |
三菱FX3uc系列專用數控多軸控制器,遙控操作盒、機器人操作盤、管線電纜等 |
1套 |
二、設備的規(guī)格與標準,使用要點
1.機器人系統:
工作站使用弧焊機器人MOTOMAN-HP20,在原有標準配置的基礎上增加始端檢出功能和焊縫跟蹤功能。
始端檢出就是借助加在焊絲與工件之間的直流高壓脈沖,機器人自動按照檢出程序規(guī)定的移動軌跡移動,對工件的實際位置進行測定,并計算出工件的實際位置與示教位置的偏差,然后在機器人的軌跡移動文件中將焊縫的軌跡按照偏差進行修正,機器人按照修正后的軌跡進行焊接,從而保證正確焊接軌跡的一種功能。
機器人電弧跟蹤,利用擺焊時焊絲干伸長變化引起的焊接電流變化,探測實際焊接軌跡;電流周期采樣曲線的積分差值,乘以修正系數,大小決定軌跡修正的大小,符號決定軌跡修正的方向。
值得注意的是:打底的第一道焊縫使用COMARCON指令時,一定要正確配置跟蹤條件參數文件CAF#(*),由于雙絲焊只能利用前絲電流進行跟蹤采樣,后絲的電弧對前絲電弧坡口側壁熔深產生干擾,所以定標試驗跟蹤得到的增益系數,要根據實際焊接電流大小適當調整。焊接第二道以后的焊道時只須利用SHIFT ON指令進行水平和高度移動即可。
在進行電弧跟蹤之前,對選定的穩(wěn)定焊接規(guī)范,要進行多次堆道試驗,計算出平均焊道寬度和高度,為以后使用SHIFT ON指令打下基礎。
2.焊接設備系統:
2.1焊接電源使用進口500A雙絲焊系統,配合進口水冷雙絲焊槍。
2.2清理飛濺焊渣噴硅油由專用清槍設備完成。
2.3.焊接夾具:(參考三維立體夾具結構圖1)
利用工件的外形定位,手動螺旋,通過墊鐵壓緊。夾具承重平臺的移動通過絲杠驅動,快速省力。驅動絲杠外露部分有蓋板保護,防止飛濺。為確定不同尺寸工件的夾具承重平臺定位位置,設置有移動對位標尺。
夾具的結構件采用鋼板和型鋼焊接件,經去應力退火處理。定位件等重要零件采用45#鋼調質。該夾具設有工件安裝平臺絲杠驅動移動機構,減輕人工移動的勞動強度,提高精確度;夾具底板結構件鋼板厚度40mm,提高夾具剛度,減少加載后的變形;增加定位塊的定位孔個數,適應多品種工件的裝夾;將頂塊的基座設計成可移動形式,適應多品種工件的頂定要求。夾具采用首尾分體式,鏡面對稱結構。
由于工件噸位大,在安裝工件時要特別注意:
1、一定要將夾具平臺上的螺栓擰緊,否則工件翻轉時,墊塊掉落造成支點失效非常危險。
2、更換工件種類時要重新調整夾具平臺位置,完畢后一定要將夾具平臺得六顆M18螺栓鎖緊,否則工件翻轉時的側向壓力會加在調節(jié)絲杠上,造成彎曲。
2.4變位機:(參考三維立體變位機結構圖2)
采用頭尾座單軸變位機,由4.4KW交流伺服電機,經過精密減速機驅動。
變位機最大承載能力為2.5T的 CDB工件重量,回轉角度±180°,任意點定位,定位精度為在R300mm半徑上小于±0.25mm。
變位機的尾箱安裝在軌道上,可以手動前后移動,以適應不同工件長度,移動到位后手動鎖緊。工件翻轉之前,清理多余未點固雜物,軌道設有保護套,防止飛濺污染軌道或其它重物砸壞軌道。尾箱可以手動前后推拉移動,以適應不同工件長度。移動前松開定位夾塊(前面2個,后面2個),到位后手動鎖緊。
變位機的結構件采用鋼板和型鋼焊接件,經去應力退火處理,軸等重要零件采用45#調質處理。焊接電流導電系統采用焊接專用大電流低電壓導電碳刷,每個尾箱主軸均勻分布三組,通過彈簧加力壓緊。
2.5行走機構:(參考三維立體機器人X軸行走機構結構圖3)
機器人行走機構采用單梁龍門架式行走機構,沿X軸方向左右自由行走,由程序控制任意定位。單梁后面設置維護平臺和工作梯。
導軌采用優(yōu)質直線導軌,驅動為交流伺服電機,通過精密減速機和齒輪齒條傳動。通過彈性鎖緊裝置,使齒輪齒條之間始終保持固定的壓緊力,一方面消除傳動間隙,提高傳動精度;另一方面保證傳動安全,具有過載保護功能。
行走機構總長9000mm,兩個端頭設置二級保護:第一級是行程開關,機器人移動滑塊碰到左或者右行程開關后,電機伺服電源立即掉電保護;第二級是物理限位擋鐵,如果左右行程開關失效,機器人移動滑塊碰到物理限位擋鐵,電機伺服系統將產生過載現象,伺服電源同樣立即掉電保護。有效行程8000mm,超過技術協議規(guī)定。
行走機構的最高行走速度為8m/min,任意點的重復定位精度±0.2mm。
行走機構的結構件采用鋼板和型鋼焊接件,經去應力退火處理,齒輪齒條等重要零件采用45#鋼高頻調質處理。
2.6操作、控制系統:
工作站控制系統主要用于控制機器人、變位機、行走機構之間的協調有序運動。
正對機器人工作站,靠近左面的變位機定義為θ1軸,靠近右面的變位機定義為θ2軸,機器人移動的高架行走橫梁定義為X軸。在每一個分控制屏當中設置了所有必要的功能按鈕、移動或轉動大小任意設定,移動或轉動的速度任意設定。
主控部分采用三菱(FX3uc系列)PLC可編程控制器作為主控單元,具有高速度、高性能的優(yōu)點。人機界面采用彩色觸屏,設置主控制屏,含有X軸操作界面,θ1軸操作界面,θ2軸操作界面和特別提示四個分控制屏。
2.7變壓器:
機器人系統用降壓變壓器使用工廠原有的,5KVA。
三、結論
1、厚板雙絲焊接工藝,對選定的穩(wěn)定焊接規(guī)范,要進行多次堆道試驗,計算出平均焊道寬度和高度,作為自動排列焊道的基礎;
2、系統研究了雙絲焊熔池,特別是后絲對前絲跟蹤的影響,通過調節(jié)跟蹤增益系數,減少干擾,提高跟蹤精度;
3、制造出MOTOMAN機器人雙絲焊接口控制器,在編程器上即可任意設定雙絲焊主從焊機的焊接電流,焊接電壓,焊接速度等重要參數;也可在焊機上定義JOB工作程序,包含相關焊接規(guī)范,有機器人靈活調用;
4、制造的大型重型變位機,機器人移動機構等外圍設備和機器人,雙絲焊系統組成厚板柔性焊接系統,配置靈活,使用方便可靠,使用眾多工程領域。
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